今年以来,垫江作业区结合辖区生产实际情况,多措并举、精准施策,确保天然气产量“颗粒归仓”,截至6月8日,已安全开采天然气7832万立方米,预计至6月30日将开采天然气8856万立方米,完成年度生产计划1.726亿立方米的51.31%。
挖潜气井增效,气举增产成效明显。按照“以销定产,以效排产”原则,有针对性的对24口间歇井制定“一井一策”开关井制度,继续按照《垫江作业区气井(气藏)动态管理激励机制》,着重对卧65、卧70、卧69等井恢复了油管加注起泡剂,对重点潜力泡排井进行调整,气井挖潜增效明显。截至6月8日,累计实现泡排措施挖潜1800万立方米;卧98、卧51井和卧94井开展柱塞气举井后,通过调整柱塞工作制度,生产稳定,截至6月8日,实现柱塞气举措施增产300万立方米。
合作开发释放潜力,措施精确保老井复产。合作开发有效利用资源,降低生产成本,提高生产效益。作业区先后与川庆、鼎发公司就苟西区块和辖区低效井开展联合开发工作,截至6月9日累计标定增产37万立方米;黄草峡气田草10井停产近20年,4月13日,通过技术手段开井复产,瞬产2.5万立方米/天,复产前油套压均为23.8MPa,截至6月9日累计增产天然气33万立方米,实现老井开发潜力释放最大化。
信息化工程不断完善,两个“三化”生根一线。今年来,作业区开展年度SCADA联合测试工作,先后完成双9井中心站14个站场、黄葛中心站20个站场联合测试工作,对测试中发现的36项问题进行了整改。开展渡舟中心站24台电动执行机构的维保工作。顺利完成苟西003-H1、新14、新018-H1、新3、双12井井口智能阀的安装及调试工作,对中心站员工进行了培训,所有智能阀均已投入运行。完成苏家坡阀室、新六中站新装3台电动执行机构组态调试工作。
针对下步挖潜增产工作,作业区将一如既往发挥好在信息化条件下的老井挖潜工作,切实担负起尽职尽责,主动作为增产上产主力军的作用,以高质高效的执行力,为实现全年产量目标奠定坚实的基础。(杨宇为)