张家峁矿业公司选煤厂:以“小”助推安全生产

2020-08-07 08:44:44
  
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  今年以来,张家峁矿业公司选煤厂把群众性“五小”创新活动作为促进精煤生产的重中之重。为此,该厂在“小”字上下功夫,制定了《选煤厂全员创新管理办法》、《合理化提议制度》,并对上报的小改小革项目给与适当奖励。

  小改革解决大问题。该厂采用板框压滤机进行细煤泥处理,由于采用拉板小车进行拉板排料,而拉板小车依靠液压马达和对滤板的冲击压力检测实现前后运动。这样小车在运转时就会对滤板形成撞击,长时间导致滤板损坏后无法正常排料,影响细煤泥的处理,进而影响系统的正常运转。为了避免小车撞击对滤板耳朵造成的损坏,特对滤板受撞击部位加装了防护,利用4mm厚钢板加固撞击部位,避免了滤板的损坏,保障了设备正常运行。可节约更换成本40万元。

  小建议派上大用场。该厂驰张筛二层使用的是聚氨酯筛板,但是由于聚氨酯筛板是通过过盈配合安装方式,而且作业空间狭小,检修工得爬着进去,直不起腰来,因此在更换时拆卸困难大,每次更换一块筛板都需要两三个人用一小时才能完成,并且更换完后职工都感觉非常疲劳,因此更换筛板也成了员工比较头痛的活。为了提高更换筛板的效率,降低劳动强度, 该厂研制了拆卸筛板专用工具。拆卸装置由吊钩、带有支撑点的撬杆组成(实物图一),该工具应用杠杆原理,将方形钢板部分做为“支点”,挂钩部分做为“阻力点”,撬杆部分做为“动力点”,使用时只需用挂钩钩住筛板的一角,改变作用力的方向用力往下压末端撬杆部分,筛板就可以被轻而易举地撬起来。这个装置的特点:筛板拆卸装置其结构简单,实用性强,效率高,同时由原来更换一块筛板1小时降低到15分钟,减轻了检修人员的劳动强度。

  小设计攻克大难题。该厂采用重介浅槽分选工艺,整个系统呈双系统独立布置形式,该厂自投产以来,主要入选原煤为矿井所生产5-2煤种,5-2煤种原煤含矸石量不大,且该厂矸石脱介筛采用康威德单层直线振动筛,处理能力达到200t/h,单台处理量也能满足生产实际需求。经该厂相关人员详细商讨,现场实地测量溜槽长度、宽度、角度等数据,充分听取现场岗位工意见,厂部决定对选煤厂矸石脱介筛来料溜槽予以改造,强化工艺调整灵活性,降低设备损耗与维护成本。最后在311.312浅槽分选机机头处加装45°倾斜密闭溜槽,在溜槽中加装固定筛板加强脱水脱介效果,并在溜槽交叉处安装翻板,使单双系统矸石脱介筛来料处互联互通,实现矸石脱介筛一台使用,一台备用。综上所述合计可节省电费及材料维修成本费用共约10.4万元/年。(刘艳桃)


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